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太原煤气化焦化厂完成上半年生产供气任务

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据山西经济日报报道,上半年,太原煤气化焦化厂生产情况良好,累计生产焦炭236113吨,煤气42713km3,分别完成厂上半年计划的100.3%、104.43%。焦油、硫铵、粗苯三大化工产品产量也较好地完成了上半年计划进度,顺利实现了“双过半”。

受市场和焦炉生产系统的影响,该厂连续8次调整焦炉结焦时间,由年初的26小时延长至目前的40小时。他们通过严格执行《长结焦时间下的焦炉加热制度》,加强炼焦生产管理,稳定出炉操作,认真调整焦炉加热,严密控制炉温,保证了焦炉周转时间的稳定。在焦炉煤气工艺的调控上,该厂精细循环水工艺控制,稳定煤气温度、压力等关键工艺技术指标,保证焦炉加热,稳定煤气输送。他们还加强焦炉环保设施的维护保养,重点对环保除尘设施加大维护力度,保证了检修质量。

在稳定焦炭质量的前提下,该厂通过合理调整装炉煤配比结构,加大瘦煤、晋阳煤的配入量,控制主焦煤、1/3焦煤的配入量,达到了合理运用煤源,降低成本,稳定焦炭质量的目的。上半年累计调整装炉煤配比13次,焦炭质量总体稳定在二级冶金焦水平以上。为了保证炼焦生产的稳定运行,该厂在煤场管理极其困难的条件下,合理安排煤种堆放,加强堆取操作管理,有效调控配煤系统,装炉煤实际配比全部控制在±1.8%误差范围内。为了寻求质量、成本的最佳结合点,该厂成立了弱粘煤科研小组,进行弱粘煤配入的研究试验,经过小焦炉试验和工业化焦炉试验,确定了弱粘煤的最佳配入比例,最终顺利投入到工业化焦炉生产。据统计,累计配入弱粘煤3075吨,节约成本150万元。在此基础上,该厂还于6月底组织实施了《装炉实验流程》试验,创效增收效果明显。

在化工产品的生产过程中,该厂精打细算,经济运行,在保证产量和质量的前提下,严格控制各类消耗,各项指标全部控制在规定范围之内,取得了较好成绩。其中粗苯耗洗油67kg/t,比去年同期明显下降。


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